一、維修緣由
焦化一車間1#機械化澄清槽近來發(fā)現(xiàn)壓焦油少,刮板機刮渣少,到上升管噴灑氨水的浮油較多的狀況。經(jīng)現(xiàn)場查看和分析,壓焦油少,刮板機刮渣少,是因為氣液別離器到1#機械化澄清槽的氨水管道內(nèi)堆積了較多焦油和焦油渣在管道底部阻塞有些管道,致使到1#機械化澄清槽的液體較少所造成的。氨水浮游較多可能是1#機械化澄清槽內(nèi)氨水滿流口的隔油擋板腐蝕,有些浮游直接進入氨水槽所造成的。
二、維修作用
經(jīng)過對氣液別離器到機械化澄清槽管道和機械化澄清槽內(nèi)氨水隔油板的替換,保證焦?fàn)t回流的焦油和氨水液體均勻到1#、2#機械化澄清槽,減輕2#機械化澄清槽的負荷,延伸1#、2#機械化澄清槽內(nèi)氨水和焦油的活動速度時刻,強化 1#、2#機械化澄清槽內(nèi)焦油和氨水的別離作用,保證上升管噴灑氨水的質(zhì)量。
三、維修時刻
資料購回后,3-4天完成氣液別離器到機械化澄清槽管道預(yù)制工作,1天上氣液別離器管道等處2個盲板,整理1#機械化澄清槽10-15天,裝置時刻2-3天。算計總耗時16-23天。
四、裝置時的環(huán)保操控
【一】維修時1#機械化澄清槽內(nèi)的液體放入液下槽抽入2#機械化澄清槽弄清別離,槽底的焦油渣由人工整理運走。
【二】假如氣液別離器到1#機械化澄清槽的閥門關(guān)不死而走漏較大則對閥門加裝盲板,操控氨水對環(huán)境的污染。
五、所需資料
¢350管道20米¢350彎頭兩個。10鋼板20平方米。
六、裝置部分
焦化一車間化產(chǎn)鉗工班。
七、安全
【一】由安全環(huán)保部指派安全員現(xiàn)場輔導(dǎo)裝置時的安全工作。
【二】機械化澄清槽為受限空間,動火前需要對其強行通風(fēng)。將機械化澄清槽的擺布人孔、上人孔翻開,用換氣扇進行強行通風(fēng)。進入設(shè)備前30mim有必要取樣查看,用可燃氣體查看儀器查看可燃氣體濃度,嚴(yán)格操控可燃氣體的含量;一起查看氧氣含量,操控氧氣含量在18%-23%方可動火,以保證動火人員的安全,防止中毒窒息?,F(xiàn)場在安全員的監(jiān)護下進行,維修工作現(xiàn)場不得堆積易燃雜物,并堅持動火工作現(xiàn)場的潔凈。
八、設(shè)備竣工 維修結(jié)束后,經(jīng)維修人、監(jiān)護人與運用部分負責(zé)人一起查看設(shè)備內(nèi)部,承認資料備件、東西、雜物整理潔凈后,方可封閉設(shè)備人孔投入運用。